近日,中国石油大港石化公司2013年节能减排统计数据出炉。这个拥有近50年历史的驻滨海新区央企去年全年完成了节能量1.6万吨标准煤,同比超额完成0.59万吨标准煤,实现了节能减排与经济效益增长的双赢,并且各项主要经济技术指标也同比大幅攀升。
“作为炼化企业,我们在建设质量效益型企业的同时,非常重视生态环境保护,所以坚持绿色生产,长期的努力让我们做到了既降低能耗、为社会提供清洁能源,又和滨海新区市民共享碧水蓝天。”大港石化副总工程师季德伟说,而为了实现这一图景,多年来,他们累计投入上亿元资金破解节能减排难题,不断改进生产装置、推广节能工艺、进行废气无害化处理,助力美丽天津建设。
装置改造创效900万元
作为大港石化公司的能耗“大户”,催化裂化装置占公司总能耗的30%左右。为降低这一装置能耗,大港石化依托新工艺、新技术,实施了催化裂化装置热进料改造,这让催化原料由先冷却进罐区改为不经冷却直接进入装置。据了解,投用后的催化进料温度升高了45℃,年节能创效达900万元。
与此同时,大港石化还对催化裂化装置再生系统进行冷再生剂循环(CRC)改造。据介绍,该项目投产后,装置运行条件和产品分布都有明显改善,装置液体收率也提高了1.99个百分点,并且每吨原料的能耗降低了6.73千克标油,累计增效4861万元。
除了节能降耗,大港石化还拿出专项资金整治储焦场粉尘,降低炼化企业在生产过程中排出的粉尘,并主动关停高耗低效的煅烧焦装置,最大限度地减少污染,实现了污染物的减量化、达标排放。
“油老虎”热效率提升0.2%
加热炉称得上是炼化企业消耗能源的“油老虎”,在业内,加热炉热效率每提高1%,就能节省燃料2%以上,对企业降低能耗有着重要意义。对此,大港石化推出了一系列科学招法应对。据介绍,公司每周都对加热炉运行状况进行点评,每月底对加热炉现场管理及热效率等排名;同时,公司还通过对员工开展加热炉竞赛,总结出需要查改的问题,从而提升加热炉热效率。
“为解决焦化加热炉热效率低的问题,我们在线更换了焦化炉空气预热器,新设备投用后,效果非常明显。”大港石化有关负责人告诉记者,焦化炉主烟道挡板全关,鼓、引风机联锁投用,排烟温度为140℃以下,空气预热后温度220℃,较投用前提高170℃,而且热效率达到92.0%以上,节省瓦斯消耗约每小时135立方米。截至目前,大港石化加热炉平均热效率已由去年上半年的91.3%升到了91.5%,合计节约燃料22.5万立方米。
供暖节约蒸汽5万吨
为强化节能减排效果,降低水电气风等能源消耗,近年来,大港石化开始调节能源梯级利用,实施“低温热”系统改造。2012年,该公司在厂区南区实施低温热系统改造后,节约蒸汽59316吨;去年又对罐区、系统管网及外供采暖进行了低温热改造,将原有蒸汽供暖改为由南区热水站统一供暖。预计今冬供暖可节约蒸汽5万吨,节能3372.4吨标油。
此外,在节水方面,去年全年,大港石化通过加强污水处理设施运行管理和凝结水回收利用,节水45万吨,节约成本240多万元。在资源回收利用上,该公司先后建成投用了焦化大吹气回收、氢气平衡项目,并且消灭了“火炬”,优化了氢气资源利用,使企业每年可回收瓦斯280万方、氢气7140万方,共节约成本3000万元。不仅如此,公司还实施了“三泥”进焦化回炼改造,实现了“三泥”无害化处置,目前每天可回炼污泥30余吨、节约蒸汽14吨,年节约成本1100多万元。